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你的汙水處理的總氮為什麽不達標?超實例解讀

關鍵詞:河南汙水處理設備 來源:www.yd0555.com 發布時間:2019-08-01 03:58:27

  一、氨氮為什麽超標?
  
  1,有機物導致的氨氮超標
  
  筆者運營過CN比小於3的高氨氮汙水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,係統崩潰。
  
  分析:大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限製,氨氮升高。好文推送:吸附樹脂怎麽處理工業廢水?
  
  解決辦法:
  
  1、立即停止進水進行悶爆、內外回流連續開啟
  
  2、停止壓泥保證汙泥濃度
  
  3、如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加汙泥絮性、投加消泡劑來消除衝擊泡沫
  
  2,內回流導致的氨氮超標
  
  筆者目前遇到的內回流導致的氨氮超標有兩方麵原因:內回流泵有電氣故障(現場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內回流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。
  
  分析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物衝擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中隻有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源隻會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。
  
  解決辦法:
  
  內回流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:
  
  1、及時發現問題,檢修內回流泵就可以了
  
  2、內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶爆
  
  3、硝化係統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮係統的生化汙泥,加快係統恢複。
  
  3,PH過低導致的氨氮超標
  
  筆者目前遇到的PH過低導致的氨氮超標有三種情況:
  
  1,內回流太大或者內回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致堿度產生減少,PH降低,低於硝化細菌適宜的PH之後 硝化反應受抑製,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方麵找原因。
  
  2,進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的堿度少,導致的PH下降。
  
  3,進水堿度降低導致的PH連續下降。
  
  分析:PH降低導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調節PH了
  
  解決辦法:
  
  1,PH過低這種問題其實很簡單,就是發現PH連續下降就要開始投加堿來維持PH,然後再通過分析去查找原因。
  
  2,如果PH過低已經導致了係統的崩潰,目前筆者接觸過PH在5.8~6的時候,硝化係統還沒有崩潰的情況,但是及時將PH補充上來,首先要把係統的PH補充上來,然後悶爆或者投加同類型的汙泥。
  
  4,DO過低導致的氨氮超標
  
  筆者運營過的汙水是高硬度的廢水,特別容易結垢,開始曝氣使用微孔爆氣器,運行一段時間曝氣頭就會堵塞,導致DO一直提不上來導致氨氮升高。
  
  分析:原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。
  
  解決辦法:
  
  1、更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導致的堵塞可以考慮這種方法
  
  2、改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風機餘量大和不差錢的企業可以考慮)或者射流曝氣器(隻能用監測池出水來進行充當動力流體,尤其是硬度高的汙水,切記!)
  
  5,泥齡導致的氨氮超標
  
  目前筆者遇到過兩種情況:
  
  1、壓泥過多,導致氨氮升高。
  
  2、汙泥回流不均衡,兩側係統汙泥回流相差過大,導致汙泥回流少的一側氨氮升高。
  
  分析:壓泥過多和汙泥回流過少都會導致汙泥的泥齡降低,因為細菌都有世代期,SRT低於世代期,會導致該細菌無法在係統中聚集,形成不了優勢菌種,所以對應的代謝物無法去除。一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。
  
  解決辦法:
  
  1、減少進水或者悶爆
  
  2、投加同類型汙泥(一般情況下1,2一塊用效果更好)
  
  3、如果是汙泥回流不均衡導致的問題,把問題係列的減少進水或者悶爆、保證正常係列運行的情況下將部分汙泥回流到問題係列
  
  6,氨氮衝擊導致的氨氮超標
  
  這種情況一般是工業汙水或者有工業汙水進入k8凯发电子游戏官网汙水管網的係統才能遇到,筆者之前遇到的情況是上遊汽提塔控製溫度降低,導致來水氨氮突然升高,脫氮係統崩潰,出水氨氮超標,汙水處理現場氨味特別濃(曝氣會有部分遊離氨逸出)。
  
  分析:氨氮衝擊目前還沒有明確的解釋,筆者分析氨氮衝擊是因為水中遊離氨(FA)過高導致的,雖然FA(遊離氨)對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)影響比較弱,但是當FA(遊離氨)濃度在10~150mg/L時就開始對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)產生抑製作用,而遊離氨(FA)對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)影響更敏感,遊離氨(FA)在0.1~60mg/L時對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)就起到的抑製作用,眾所周知,硝化反應是亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,對亞硝酸菌的抑製直接就可以導致硝化係統的崩潰。
  
  解決辦法:
  
  保證PH的情況下,下麵三種方法同時進行效果更好更快
  
  1、降低係統內氨氮濃度
  
  2、投加同類型汙泥
  
  3、悶爆
  
  7,溫度過低導致的氨氮超標
  
  這種情況多發生在北方無保溫或加熱的汙水處理廠,因為水溫低於硝化細菌的適宜溫度,而且MLSS沒有為了冬季代謝緩慢而提高,導致的氨氮去除率下降。
  
  分析:細菌對溫度的要求比人類低,但是也是有底線的,尤其是自養型的硝化細菌,工業汙水這種情況比較少,因為工業生產產生的廢水溫度不會因為環境溫度的變化波動很大,但是k8凯发电子游戏官网汙水水溫基本上是受環境溫度來控製的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低於細菌代謝需要的溫度,使得細菌休眠,硝化係統異常。
  
  解決辦法:
  
  1、設計階段把池體做成地埋式的(小型的汙水處理比較適合)
  
  2、提前提高汙泥濃度
  
  3、進水加熱,如果有勻質調節池,可以在池內加熱,這樣波動比較小,如果是直接進水可以用電加熱或者蒸汽換熱或混合來提高水溫,這個需要比較精確的溫控來控製進水溫度的波動。
  
  4、曝氣加熱,比較小眾,目前還沒遇到過,其實空氣壓縮鼓風時溫度已經升高了,如果曝氣管可以承受,可以考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。
  
  8、工藝選型問題
  
  筆者遇到過很多朋友來谘詢氨氮問題,但是根源往往是工藝選型問題,脫氮選用的工藝是單純的曝氣池、接觸氧化、SBR等等這些工藝,其實,在保證HRT(水力停留時間)和SRT(泥齡)足夠長的情況下,這些工藝是可以脫氨氮的,但是,實際中不經濟,也達不到!
  
  解決辦法:
  
  1、延長HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥齡等等
  
  2、前麵增加反硝化池
  
  二、總氮為什麽會超標!
  
  1、氨氮超標
  
  參考上個單元的氨氮為什麽超標?
  
  2、缺少碳源
  
  在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中CN(COD:TN)比一般控製在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不達標的最多的原因之一!
  
  解決辦法:按CN比4~6,投加碳源
  
  3、內回流r太小
  
  AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式,內回流比r越大脫氮效率越高,有些汙水處理內回流泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
  
  解決辦法:提高內回流比r在200~400%
  
  4、反硝化池環境破壞
  
  這種情況的出現的標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞了缺氧環境,使兼性異養菌優先利用氧氣來代謝,硝態氮無法脫除,整體導致TN的升高,反硝化池缺氧環境破壞,後麵往往帶來的可能是氨氮的超標,原因是硝化細菌無法形成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
  
  解決辦法:
  
  1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處曝氣。
  
  2、其他問題導致的DO高,例如進水與水麵相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
  
  5、含n雜環有機氮
  
  有些含氮有機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一類廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過程。
  
  解決辦法:
  
  1、增加水解酸化的預處理
  
  2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化預處理

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